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技術(shù)頻道

熱處理箱式電阻爐的技術(shù)改造

熱處理箱式電阻爐

摘要:應(yīng)用新技術(shù)、新材料打破常規(guī)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型箱式電阻爐進(jìn)行技術(shù)改造。本文闡述了應(yīng)用輕質(zhì)硅酸鋁纖維基不定型耐火材料預(yù)制爐襯現(xiàn)場成型的筑爐工藝,簡單省時(shí),對(duì)爐底板進(jìn)行了改造。增加了爐子的有效加熱面積,功率變化并不太,使加熱爐適用產(chǎn)品的特殊性,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量的穩(wěn)定性,提高了加熱爐的性能,節(jié)能顯著,使噸鋼生產(chǎn)耗能有較大幅度下降,經(jīng)濟(jì)效益可觀。改造老的傳統(tǒng)的熱處理設(shè)備也是節(jié)能降耗的重要途境之一。

關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗、爐溫均勻性、平均單位耗能

1 概述

我國熱處理行業(yè)是機(jī)械工業(yè)的耗能大戶,機(jī)械制造廠熱處理用電比重占全廠的25~30%,全國熱處理行業(yè)有熱處理爐約12萬臺(tái),其中50%以上用電,每年耗電約為100億KWh。我國熱處理平均單位耗能達(dá)700KWh/t,比西方發(fā)達(dá)國家的平均耗能高出一倍多。我國“十五”發(fā)展目標(biāo)到2010年使熱處理平均單位耗能降到500KWh/t,應(yīng)該說實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)不是輕易能達(dá)到的。而降低能耗和提高熱處理產(chǎn)品的質(zhì)量是我們每一位熱處理工作者義不容不得辭的責(zé)任。采取高效節(jié)能和提高熱處理產(chǎn)品質(zhì)量,更換淘汰陳舊熱處理設(shè)備,應(yīng)用新型節(jié)能加熱設(shè)備是一必然。但有許多企業(yè)又不具備條件,一些特殊工件的熱處理不一定都使用標(biāo)準(zhǔn)型加熱設(shè)備,為此,改造原有設(shè)備也是一種節(jié)能的重要的途經(jīng)。

2 問題的提出

多年來我廠生產(chǎn)的割草機(jī)主要件之一的護(hù)刃器梁是一扁鋼制作而成,全長2670mm,需要進(jìn)行調(diào)質(zhì),它是一長桿件,經(jīng)井式爐的加熱淬火,而回火采用75KW標(biāo)準(zhǔn)箱式爐,而該爐的有效加熱長度為1800mm。在裝爐時(shí)將其件采用交叉對(duì)角裝爐,這也只是免強(qiáng)關(guān)上爐門,但還是使?fàn)t后墻時(shí)常要進(jìn)行維修,更主要的是生產(chǎn)效率低,平均單位耗能高。為此提出改造箱式爐,加長該爐的有效加熱長度,并做到盡可能不再增大裝機(jī)容量,以提高該爐的適用性。

箱式電阻爐 熱處理車間

3 技術(shù)改造方案

1)使有效加熱長度1800mm,改為2200mm,需在爐后側(cè)加長400 mm。

2)由于我廠熱處理沒有太大的件,采用標(biāo)準(zhǔn)型爐,其高度沒有發(fā)揮作用,能否降低高度,而爐子的總功率盡可能變化不要太大。

3)爐襯采用輕質(zhì)硅酸鋁纖維基不定型耐火材料預(yù)制構(gòu)件,爐前成形施工的筑爐工藝。

4)由于改變了爐體形狀與結(jié)構(gòu),為此重新布置加熱元件。

5)改變現(xiàn)有爐底板結(jié)構(gòu)形狀。

6)控溫點(diǎn)仍為一點(diǎn),即一個(gè)加熱區(qū),但測溫點(diǎn)位置有所變動(dòng)。

4 實(shí)施步驟與分析

1)首先進(jìn)行核算,如果在原爐的結(jié)構(gòu)上后側(cè)直接加長400mm其它不變的話,總功率至少要增加到90KW~95KW,這樣熱處理能耗不但沒降下來反而增加了,此方案不可取??紤]把加熱室高度降低。加熱元件的分布由原來兩側(cè)墻的8排改為6排,高度可降低160mm,爐頂拱形由原來的R1150mm改為R800mm,加熱容積由原來的1.71m3改為1.72m3,雖然容積變化,因加長爐體,爐底加熱面積增加了0.44m2為保障爐溫均勻性,適當(dāng)增加了功率,尤以爐底功率應(yīng)增加才能改善箱式電阻爐均溫?zé)峁ば阅堋?

加長了加熱室,并將高度降低以確保熱處理工藝施工。若按常規(guī)布置,特別是爐底難度較大,大功率設(shè)備布電平衡問題也是較重要的問題,通過計(jì)算調(diào)整電熱元件為爐底三組,共9排,即14KW×3=42KW,爐兩側(cè)為三組,每側(cè)6排,即13KW×2+6.5KW×2=26KW+13KW=39KW,接電為雙星接法如圖1。這樣爐子的結(jié)構(gòu)也隨之改變了,確定結(jié)構(gòu)如圖2。

2)根據(jù)井式爐技術(shù)改造的經(jīng)驗(yàn),采用輕質(zhì)硅酸鋁纖維基不定形耐火材料預(yù)制構(gòu)件,現(xiàn)場成形筑爐工藝提高筑爐氣密性,確保爐溫的均勻、節(jié)能。可以不用耐火磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸,在砌筑時(shí)更改某個(gè)尺寸受到磚形的限制,而不定形硅酸鋁纖維就可以任意設(shè)定各個(gè)尺寸,非常有利技術(shù)改造。改造此爐加熱室高度降低了160mm,爐頂改為.R800mm,不受任何限制。 通過使用證實(shí),以輕質(zhì)硅酸鋁纖維基不定形耐火材料有上述優(yōu)點(diǎn),更主要的有如下特點(diǎn):

①由于硅酸鋁纖維導(dǎo)熱系數(shù)小,故有良好的絕熱保溫性能,達(dá)到環(huán)保、節(jié)能的良好效果。

②升溫速度快,溫度控制精確、均勻、平穩(wěn),熱效率高,可確保產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)參數(shù)。

③筑爐易于操作,周期短,只要把預(yù)制構(gòu)件按各部位擺放到位即可。此臺(tái)箱式爐只用了4天就把爐子改造安裝完畢了,烘爐用了5天,總計(jì)不到10天。如果用磚砌筑至少需要10天以上,加上烘爐5~7天,總計(jì)要超過半個(gè)月,對(duì)生產(chǎn)用爐顯然是不允許的,而采用新的材料與筑爐工藝對(duì)生產(chǎn)影響不太。

④長的使用壽命,無故障運(yùn)行期長。適用型廣,我廠改造的井式爐與箱式爐已先后運(yùn)行了5年與3年仍在正常使用,在這期間沒有進(jìn)行過任何維修。

3)以往箱式爐在裝工件時(shí)無論怎樣小心注意都很難避免不碰上兩側(cè)下面兩排爐絲,一次碰上一般就會(huì)把托絲磚碰壞一塊或幾塊,甚至遇到難裝的工件裝一爐就碰壞幾處,如來不及維修或采以一些臨時(shí)措施來維持生產(chǎn),但也經(jīng)常難免出現(xiàn)上下爐絲短路造成停產(chǎn)維修,這樣帶來很大不便與造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,為此,在此次技術(shù)改造時(shí)特意將爐底板兩側(cè)與后側(cè)加高了150mm的邊沿,而且兩側(cè)加高的沿上有Φ90mm的10個(gè)均布的孔,以保證兩側(cè)下面的電熱元件的熱量充分地散發(fā)出來,這樣即完成保護(hù)爐子下兩排爐絲與托絲磚又不失電熱元件的應(yīng)有作用。經(jīng)改造的爐子已運(yùn)行了3年多,證實(shí)此舉減少了爐子維修頻次,徹底解決了因裝工件造成碰壞下側(cè)托板磚與爐絲問題,又提高了爐子的完整性與工藝性能。

5 使用效果小結(jié)

1)通過多年的使用與測試,改造后的箱式爐總功率為81KW

2)升溫快,保溫性能好,在烘爐狀態(tài)達(dá)到950℃一小時(shí)測爐兩側(cè)墻爐殼溫度是47℃,低于我國規(guī)定的50℃。

3)、生產(chǎn)實(shí)際測試:本廠產(chǎn)品,A座位支板;增加20件,生產(chǎn)率提高50%;B彈簧,增加40件,生產(chǎn)率提高90%;C護(hù)刀器梁增加10~12件,生產(chǎn)率提高60%多。

4)、改造了爐底板結(jié)構(gòu),三年多沒有進(jìn)行過爐襯維修,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約維修費(fèi)用,增加顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

5)、采用硅酸鋁纖維基預(yù)制件與新工藝,提高了工效,提高了加熱爐熱效率,提高了爐溫均勻性,提高了熱處理工件的質(zhì)量。

6)、采用新材料、新工藝改造箱式爐節(jié)能降耗顯著,節(jié)電率在30%以上。

7)、以上述提到的兩種典型工件計(jì)算單位耗能:

A護(hù)刃器梁改造:1840.2KWh/t,改造后:1362.8KWh/t,下降了477.4KWh/t;

B座位支板:改造前:806.5KWh/t,改造后:526.2KWh/t,下降了280.3KWh/t,平均單位耗能為1323KWh/t,改造后944.5KWh/t,下降了378.9KWh/t。可見效果是明顯的。

綜上所述:應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝改造老的傳統(tǒng)的熱處理設(shè)備也是一種提高工效,節(jié)能降耗,增加經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。

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